{"id":2230,"date":"2020-04-15T14:45:23","date_gmt":"2020-04-15T14:45:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.stammconsultinggroup.com\/?page_id=2230"},"modified":"2020-04-15T15:50:02","modified_gmt":"2020-04-15T15:50:02","slug":"case-studies","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.stammconsultinggroup.com\/es\/case-studies\/","title":{"rendered":"Case Studies"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cs1\"><strong>An\u00e1lisis del caso 1: Consultor\u00eda<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Planta JIT \/ Problemas de calidad<\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Problema del cliente \/ Situaci\u00f3n actual:<\/strong><br>El cliente final (OEM) no ha estado satisfecho con la calidad de la planta JIT durante mucho tiempo y ha puesto al proveedor en el nivel C (Q-H: estado ELP 3) con la consecuencia de que no ser\u00e1 tomado en cuenta ni para los nuevos proyectos ni tampoco para consultas.<br>El cliente final ha recomendado al proveedor que analice la situaci\u00f3n con la cooperaci\u00f3n de SCG, quien ha solicitado mi apoyo para salir a corto plazo del nivel C.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Procedimiento<\/strong>:<br>An\u00e1lisis de los puntos d\u00e9biles:<br>An\u00e1lisis del proceso completo, comenzando con la causa del fallo hasta el proceso de correcci\u00f3n.<br>An\u00e1lisis de la organizaci\u00f3n y responsabilidades.<br>Desarrollo de los campos de actividad.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Causas:<\/strong><br>Los problemas con los proveedores de la planta JIT se conocen desde hace tiempo porque las 3 causas principales de problemas son las subsidiarias, pero \u00e9stas no se han analizado ni remediado sistem\u00e1ticamente. (An\u00e1lisis de causas inadecuadas).<br>Falta de tiempo de respuesta sobre los problemas de calidad de las piezas en la f\u00e1brica.<br>Gesti\u00f3n inadecuada.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Medidas in situ:<\/strong><br>Implementaci\u00f3n de los campos de actividad.<br>Optimizaci\u00f3n del flujo material, por ejemplo estableciendo puntos de desacoplamiento.<br>Implementaci\u00f3n de gesti\u00f3n en la planta de producci\u00f3n y de un proceso transparente y consistente de correcci\u00f3n de fallos, as\u00ed como de su procesamiento sostenible como por ejemplo los ciclos 8D, PDCA<br>Organizaci\u00f3n, definici\u00f3n clara y precisa de las responsabilidades, los recursos y sus competencias.<br><br><strong>Resultados:<\/strong><br>Clasificaci\u00f3n en el nivel B e inmediatamente en el nivel A como proveedor preferido<br><br><strong>Resumen \/ Experiencias recogidas:<\/strong><br>La poca agilidad y un proceso de escalaci\u00f3n poco claro en la planta matriz condujo a estos problemas, porque la planta JIT no ten\u00eda los recursos necesarios ni tampoco la experiencia. Por otra parte se optimizaron los procesos de CIP y se \u201csensibiliz\u00f3\u201d a los ejecutivos en relaci\u00f3n a sus responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cs2\"><strong>An\u00e1lisis del caso 2: Gerente interino<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Optimizaci\u00f3n del proceso para aumentar la eficiencia<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Problema del cliente \/ Situaci\u00f3n actual:<\/strong><br>El cliente hab\u00eda intentado aumentar la eficiencia en la planta de producci\u00f3n durante mucho tiempo, pero fracas\u00f3 debido al estancamiento de las estructuras internas y a la falta de voluntad de cambio. Por tal motivo busc\u00f3 ayuda externa. Todos los cambios fueron bloqueados por el comit\u00e9 de empresa por temor a que se produzcan m\u00e1s despidos y no se ve\u00edan en este proceso mejoras significativas ni sostenibles!<br>Por lo tanto buscaron un gerente de operaciones interino para resolver el problema.<br>\u00bfC\u00f3mo proceder\u00eda usted y c\u00f3mo motivar\u00eda a nuestros empleados?<br><br><strong>Procedimiento:<\/strong><br>Se mantienen conversaciones con los ejecutivos, con los empleados y con el comit\u00e9 de empresa para entender la opini\u00f3n de cada uno sobre la situaci\u00f3n actual de la empresa.<br>Se presenta el resumen de mis impresiones y se elabora junto con la direcci\u00f3n un plan de acci\u00f3n y de coordinaci\u00f3n de los procedimientos a seguir.<br>Se presentan los planes de acci\u00f3n a todos los involucrados, incluyendo al comit\u00e9 de empresa, y se expone el procedimiento de la implementaci\u00f3n.<br>Se presentar\u00e1n informes semanales (internamente y a las partes interesadas) sobre el desarrollo de la implementaci\u00f3n (Objetivo de ahorro real, plazos, problemas, pr\u00f3ximos pasos a seguir).<br><br><strong>Causas:<\/strong><br>En el pasado se han planificado demasiadas medidas, pero se implementaron s\u00f3lo parcialmente. La reubicaci\u00f3n y los despidos desestabilizaron al personal. No hab\u00eda conceptos claros ni compromisos para asegurar el futuro de la planta. El resultado fue una falta de confianza en la administraci\u00f3n del personal.<br><br><strong>Medidas in situ:<\/strong><br>Planificaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de medidas de reestructuraci\u00f3n para asegurar el lugar (programas eficientes de crecimiento y de ahorro de costes).<br>Dialogar y negociar con el comit\u00e9 de empresa y con los abogados.<br>Excelencia operativa: An\u00e1lisis y de ser necesario optimizaci\u00f3n de todos los procesos operativos as\u00ed como tambi\u00e9n la implementaci\u00f3n de un sistema de producci\u00f3n en grupo.<br>Cambios organizativos \/ Ajuste de personal, incluso en los niveles directivos.<br>Reuni\u00f3n diaria de evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n (reuniones de taller) y conversaciones semanales con todos los gerentes (Gemba Tour).<br><br><strong>Resultados:<\/strong><br>Participaci\u00f3n satisfactoria de todos los empleados en el programa de reestructuraci\u00f3n.<br>30% de aumento del rendimiento total en la cadena de valor.<br>Reducci\u00f3n de costes en tres d\u00edgitos.<br>Ejemplo: Los costes de transporte especial se redujeron un 95%, las horas extras se redujeron aproximadamente un 85% y los gastos de gesti\u00f3n de piezas faltantes y de calidad se redujeron en un 65%.<br><br><strong>Resumen \/ Experiencia recogida:<\/strong><br>Debido a la falta de disciplina y a \u00e1reas de responsabilidad poco claras, se produjo una falta de competencia necesaria para implementar los cambios de forma sostenible. El personal estaba cada vez m\u00e1s descontento y cada vez menos empleados estaban motivados para trabajar en los cambios a largo plazo, ya que los ejecutivos no los apoyaban de forma sistem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cs3\"><strong>An\u00e1lisis del caso 3: Restructuraci\u00f3n de Gerencia de Proyecto \/ Direcci\u00f3n interina de planta<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Toma del control de operaci\u00f3n e introducci\u00f3n de medidas de restructuraci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Problema del cliente \/ Situaci\u00f3n actual:<\/strong><br>Despu\u00e9s de la adquisici\u00f3n de tres plantas de producci\u00f3n (2 en Espa\u00f1a y 1 en Marruecos) hubo una dr\u00e1stica ca\u00edda en las ventas, que requiri\u00f3 un cambio de directivos y de medidas de reestructuraci\u00f3n m\u00e1s amplias.<br>Tenemos ventas y ca\u00eddas en las ganancias y no entendemos por qu\u00e9?.<br><br><strong>Procedimiento<\/strong>:<br>Definici\u00f3n y coordinaci\u00f3n de medidas inmediatas.<br>Repartici\u00f3n clara de tareas y responsabilidades, as\u00ed como priorizaci\u00f3n de medidas en coordinaci\u00f3n con el cliente.<br>Elaboraci\u00f3n, creaci\u00f3n de conceptos, evaluaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de un programa de cambio.<br>Introducci\u00f3n de objetivos, informes diarios y reuniones informativas sobre la situaci\u00f3n, as\u00ed como conferencias telef\u00f3nicas con los gerentes de las filiales.<br>Introducci\u00f3n de un sistema de bonificaci\u00f3n \/ objetivos respecto a costes y plazos.<br><br><strong>Causas<\/strong>:<br>Debido al alto nivel de recortes de personal, no hab\u00edan responsabilidades claramente definidas. Luego de la adquisici\u00f3n, la empresa matriz introdujo muy pocos proyectos de integraci\u00f3n.<br>Los directivos de la empresa matriz fueron incapaces de adaptarse a los cambios y a los nuevos procesos (p.ej. implementaci\u00f3n de SAP). Dado que el personal en Espa\u00f1a asumi\u00f3 que todas las actividades en Espa\u00f1a ser\u00edan reubicadas, el estado de \u00e1nimo y la motivaci\u00f3n de los empreados estaban por los suelos. El cumplimiento de las fechas de entrega y los requisitos de calidad se volvieron menos importantes.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>Medidas in situ:<\/strong><br>Identificaci\u00f3n de los puntos d\u00e9biles y su eliminaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n, de los procesos y de las estructuras.<br>Introducci\u00f3n del control de calidad \u201cQuality Gates\u201d y procesamiento de problemas de calidad (cero defectos!) As\u00ed como el an\u00e1lisis de los casos de garant\u00eda.<br>Asumir la responsabilidad general.<br>Inmediata planificaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de medidas y de un plan integral de recuperaci\u00f3n.<br>Dialogar y negociar con las autoridades, comit\u00e9s de empresa y abogados los cierres de centros de trabajo y los ajustes de actividades.<br>Implementaci\u00f3n de nuevas medidas de gesti\u00f3n en Marruecos y la introducci\u00f3n de un sistema de informaci\u00f3n.<br>Agrupaci\u00f3n de procesos, actividades y funciones en una planta.<br>Traspaso de la infraestructura anterior al propietario.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>Resultados<\/strong>:<br>Los retrasos en la entrega se redujeron a cero en un per\u00edodo de 3 meses<br>Reducci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n de una planta de producci\u00f3n en Espa\u00f1a (organizaci\u00f3n de procesos, estructuras \u2026) con la integraci\u00f3n de la empresa matriz.<br>Reducci\u00f3n de hasta el 70% de las existencias.<br>Aclaraci\u00f3n o acuerdo con los ex empleados en relaci\u00f3n a todos los casos abiertos de leyes laborales.<br>Despidos de aprox. 40% del personal y la implicaci\u00f3n de todos los empleados en la nueva organizaci\u00f3n.<br>El cambio en Marruecos se alcanz\u00f3 en un per\u00edodo de 5 meses.<br>Formaci\u00f3n del nuevo director de planta (antiguo empleado de la empresa matriz).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Resumen \/ Experiencia recogida:<\/strong><br>La empresa fue adquirida (acuerdo sobre activos), pero exist\u00edan sinergias insuficientes implementadas por la empresa matriz. La direcci\u00f3n local era insegura y se sent\u00edan \u00ababrumados\u00bb, adoptando una postura de lealtad al propietario anterior.<br>Existencias de seguridad y documentaci\u00f3n inadecuadas, as\u00ed como una falta de traspaso de conocimientos apropiados, de formaci\u00f3n previa y de familiarizaci\u00f3n llevaron a la empresa a una situaci\u00f3n dif\u00edcil.<br>Tambi\u00e9n hubo falta de experiencia en cuanto a los requisitos y desaf\u00edos en los pa\u00edses de \u00abbajo coste\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cs4\"><strong>An\u00e1lisis del caso 4: Consultor\u00eda<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Revisi\u00f3n e implementaci\u00f3n de un plan de reorganizaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Problema del cliente \/ Situaci\u00f3n actual:<\/strong><br>Tras la previa insolvencia de la filial, la situaci\u00f3n de la empresa no mejor\u00f3 de forma significativa y se acudi\u00f3 a una empresa consultora de renombre quien elabor\u00f3 un plan de cambio que ten\u00eda que implementarse.<br>Necesitamos un gerente que domine las medidas previstas y sepa manejar a los empleados con ellas. \u00bfPuedes hacerlo?<br><br><strong>Enfoque \/ Procedimiento:<\/strong><br>Revisi\u00f3n del plan de cambio y an\u00e1lisis de las medidas.<br>Revisi\u00f3n de las medidas en coordinaci\u00f3n con las partes involucradas.<br>Acuerdo semanal entre departamentos sobre la situaci\u00f3n de las medidas y el potencial de ahorro.<br>Adem\u00e1s, la implementaci\u00f3n de una \u00absala de guerra\u00bb, donde se realizar\u00e1n reuniones diarias para evaluar la situaci\u00f3n y la gesti\u00f3n de la planta de producci\u00f3n.<br><br><strong>Causas:<\/strong><br>La falta de rentabilidad y las crecientes p\u00e9rdidas obligaron a la empresa matriz a actuar. Debido a los constantes cambios en la direcci\u00f3n, los directivos intermedios fueron divididos. El nuevo gerente interino fue incapaz de atraer a los gerentes y por lo tanto las medidas previstas no se pudieron implementar de forma sostenible.<br>La empresa (en Espa\u00f1a y en los EE.UU.) y el personal se hab\u00edan adaptado a esta situaci\u00f3n, ya que desde la casa matriz se enviaba capital cuando era necesario.<br>Las medidas de gesti\u00f3n, como la reducci\u00f3n de personal y la reducci\u00f3n de la jornada laboral de los directivos y del personal de operaciones, no lograron los efectos deseados. Muchos empleados con larga experiencia laboral dejaron la empresa debido a las actuales dificultades financieras y a la falta de perspectivas.<br><br><strong>Medidas in situ:<\/strong><br>Desarrollar un concepto como base para la implementaci\u00f3n de la estrategia.<br>Visi\u00f3n \/ Compromiso de todos los empleados \/ Control de la implementaci\u00f3n.<br>Introducci\u00f3n de los criterios lean y organizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n de proyectos.<br>Definici\u00f3n de las funciones \/ Responsabilidades del director de proyecto<br>Aclaraci\u00f3n de la interfaz para el departamento \/ Introducci\u00f3n del control de calidad \u201cQuality Gates\u201d.<br>Introducci\u00f3n del control de proyectos (fechas\/costos) \/ Revisi\u00f3n del inventario y terminaci\u00f3n de un almac\u00e9n externo.<br><br><strong>Resultados:<\/strong><br>Se identificaron posibles ahorros en un rango de tres d\u00edgitos y las medidas resultantes. (Informes de situaci\u00f3n cada 2 semanas).<br>El control de proyectos introducido podr\u00eda hacer m\u00e1s transparentes los factores de coste.<br>Las decisiones de qu\u00e9 hacer y qu\u00e9 comprar fueron cuestionadas.<br>El proyecto no se extendi\u00f3 m\u00e1s de la duraci\u00f3n prevista.<br>La compa\u00f1\u00eda se declar\u00f3 en quiebra 3 meses despu\u00e9s. Una empresa de la competencia se hizo cargo de la empresa en quiebra.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Resumen \/ Experiencia recogida:<\/strong><br>La casa matriz no sigui\u00f3 sistem\u00e1ticamente las medidas necesarias. Se observaron desviaciones significativas (negativas) en el resultado mensual. Debido a la falta del control de proyecto, nunca se analizaron claramente los factores de coste y nadie tuvo que responder por las desviaciones. La direcci\u00f3n de la empresa matriz deber\u00eda haber reaccionado a tiempo ante la gesti\u00f3n inadecuada in situ y la informaci\u00f3n contradictoria.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cs5\"><strong>An\u00e1lisis del caso 5: Gerente de Operaciones interino<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Coordinaci\u00f3n del fin de la producci\u00f3n en serie y apoyo a todo el proceso de reubicaci\u00f3n y cierre de la planta<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Problema del cliente \/ Situaci\u00f3n actual:<\/strong><br>Despu\u00e9s de la decisi\u00f3n de trasladar toda la planta de producci\u00f3n a Rumania, el cliente busc\u00f3 un gerente de operaciones experimentado que garantice la finalizaci\u00f3n de la producci\u00f3n en serie en t\u00e9rminos de calidad, fechas de entrega, recursos y cantidades de entrega, y que est\u00e9 capacitado para coordinar la reubicaci\u00f3n y paralelamente los nuevos start-ups con un equipo.<br>Requerimiento del cliente: Necesitamos un gerente de operaciones con experiencia en situaciones delicadas y con gente capaz de evitar una interrupci\u00f3n de la producci\u00f3n.<br><br><strong>Enfoque \/ Procedimiento:<\/strong><br>Debates sobre la producci\u00f3n y la planificaci\u00f3n de recursos con los gerentes\/jefes de producci\u00f3n y fabricaci\u00f3n.<br>An\u00e1lisis conjuntamente con la direcci\u00f3n de los puntos d\u00e9biles y de los riesgos, as\u00ed como la coordinaci\u00f3n de posibles contramedidas.<br>Conversaciones diarias sobre la situaci\u00f3n de los problemas de entrega en t\u00e9rminos de cantidades y de calidad, adem\u00e1s de la coordinaci\u00f3n semanal con el departamento de RRHH, el director del start-up, el cliente final y el controlling de proyecto en los EE.UU.<br>Entrevistas diarias a los empleados de producci\u00f3n y a los empleados de otros departamentos.<br><br><strong>Medidas in situ:<\/strong><br>Normas claras sobre el incumplimiento de los requisitos de seguridad (seguridad laboral) y la organizaci\u00f3n de un grupo de trabajo (personas responsables de la seguridad laboral y personal del departamento de RRHH).<br>Para mantener la motivaci\u00f3n y la disciplina, se organizaron inspecciones diarias de la producci\u00f3n y se mantuvieron conversaciones con los equipos de producci\u00f3n.<br>Visita al nuevo centro de producci\u00f3n para conocer las medidas actuales all\u00ed mismo (discusi\u00f3n relative a la situaci\u00f3n de reubicaci\u00f3n).<br>Revisi\u00f3n de la estrategia de servicio y de las piezas de repuesto de las m\u00e1quinas a reubicar.<br>Rescisi\u00f3n del actual director de producci\u00f3n y la asunci\u00f3n de responsabilidades.<br>Coordinaci\u00f3n con compras y disposici\u00f3n de los cambios de inventario y gesti\u00f3n de proveedores adem\u00e1s de la comparaci\u00f3n con los directivos de la nueva localizaci\u00f3n.<br>Coordinaci\u00f3n de la interfaz durante la reubicaci\u00f3n, aclaraci\u00f3n de responsabilidades.<br>Introducci\u00f3n de control de calidad (Quality Gates) adicionales debido a problemas sistem\u00e1ticos de calidad y gesti\u00f3n de un grupo de trabajo para analizar el problema e iniciar medidas correctivas.<br><br><strong>Resultados:<\/strong><br>Debido a problemas iniciales y rentabilidad de reelaboraci\u00f3n, hubo que extender la planificaci\u00f3n 3 semanas m\u00e1s.<br>Los costes se ubicaron ligeramente por encima del presupuesto. No hubo que interrumpir la producci\u00f3n y los plazos de entrega no se vieron afectados.<br>Se emple\u00f3 personal especializado para apoyar la puesta en marcha.<br><br><strong>Resumen \/ Experiencia recogida:<\/strong><br>El proceso y los planes de puesta en marcha fueron demasiado optimistas. Los problemas de calidad de las piezas ya entregadas no se tuvieron suficientemente en cuenta y no se dispon\u00eda de los recursos necesarios para la reelaboraci\u00f3n.<br>La falta de conocimientos sobre los procesos y las m\u00e1quinas dio lugar a considerables problemas de puesta en marcha. Se deber\u00eda evitar el muestreo de nuevas partes durante la face de reubicaci\u00f3n de los empleados.<br>Los empleados que ocupan puestos clave deber\u00edan ser recompensados adecuadamente en base a los resultados obtenidos y empleando un sistema de bonos.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cs6\"><strong>An\u00e1lisis del caso 6: Director de Fabricaci\u00f3n Interino<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Reemplazo temporal del reci\u00e9n nombrado Director de Fabricaci\u00f3n debido a la ausencia por enfermedad<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Problema del cliente \/ Situaci\u00f3n actual:<\/strong><br>Debido a la ausencia por enfermedad del Director de Fabricaci\u00f3n durante la reorganizaci\u00f3n de<br>la empresa, la producci\u00f3n qued\u00f3 sin un l\u00edder. Muchos problemas de calidad y de entrega fueron<br>atribuidos a fabricaci\u00f3n. Despu\u00e9s de la reorganizaci\u00f3n, las interfaces dentro de la organizaci\u00f3n correspondientes a las funciones y las responsabilidades no estaban claramente definidas.<br>A pesar del exceso de stock, hubo dificultades de aprovisionamiento de algunos productos. Fallos en las cantidades de entrega solo tienen consecuencias si las reclamaciones provienen de las ventas y de la administraci\u00f3n.<br>Las desviaciones de producci\u00f3n (objetivo ACTUAL a OBJETIVO) provocadas por un funcionamiento defectuoso (chatarra, reelaboraci\u00f3n, m\u00e1quinas averiadas, procesos inestables) no fueron registradadas correctamente y solo fueron procesadas de forma lenta o no sostenible.<br>Algunos pasos\/procesos no estaban definidos ni clasificados por tiempo, de modo que hab\u00eda discrepancias entre el cumplimiento del objetivo real de cantidad y los recursos necesarios.<br>Debido a la presi\u00f3n de entrega los procesos inestables durante la fabricaci\u00f3n de los prototipos se trasladaron a la producci\u00f3n sin la optimizaci\u00f3n necesaria.<br>En toda la organizaci\u00f3n falt\u00f3 conciencia de los costes.<br>Pregunta al gerente interino: \u00bfSe considera capaz de definir e implementar procesos claros en la organizaci\u00f3n con el fin de resolver los problemas de calidad y entrega?<br><br><strong>Enfoque \/ Procedimiento:<\/strong><br>Conversaciones personales con todos los gerentes de producci\u00f3n sobre la propia evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n actual.<br>Coordinaci\u00f3n de visitas peri\u00f3dicas a la producci\u00f3n y conversaciones diarias entre los departamentos y los l\u00edderes de producci\u00f3n para analizar la situaci\u00f3n de la producci\u00f3n (planificaci\u00f3n, control, departamento de procesos, mantenimiento y reparaci\u00f3n).<br>Coordinaci\u00f3n mensual con la planificaci\u00f3n de la producci\u00f3n sobre las cantidades y los recursos necesarios.<br>Introducci\u00f3n del Gerente\/Director de la planta y la presentaci\u00f3n de informes integrales.<br>Creaci\u00f3n de un \u00abequipo de tareas\u00bb interdepartamental e introducci\u00f3n de planes de acci\u00f3n (ciclos PDCA) para reducir a cero los atrasos de entrega y reducir al m\u00ednimo la reelaboraci\u00f3n.<br>Revisi\u00f3n de la organizaci\u00f3n en la producci\u00f3n y optimizaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n de procesos (director de producci\u00f3n, jefe de equipo, formador\u2026)<br>Se han ajustado las descripciones de los puestos de trabajo \/ Definici\u00f3n clara de las tareas y responsabilidades en colaboraci\u00f3n con el departamento de RRHH.<br>Se han iniciado seminarios para ejecutivos \/ Se ha desarrollado un concepto de conductor del sistema<br><br><strong>Medidas in situ:<\/strong><br>Mediante una coordinaci\u00f3n m\u00e1s estrecha con los departamentos de planificaci\u00f3n y ventas, se adapt\u00f3 la producci\u00f3n a la demanda del mercado.<br>Introducci\u00f3n del Gerente de producci\u00f3n \/ Reunions diarias y semanales para evaluar la situaci\u00f3n.<br>Introducci\u00f3n de un informe mensual de producci\u00f3n para todos los directivos y \u00e1reas de producci\u00f3n.<br>Revisi\u00f3n del concepto de la \u201cFormaci\u00f3n de Formadores\u201d.<br>Introducci\u00f3n de la filosof\u00eda de flujo de una sola pieza.<br>Introducci\u00f3n de procesos claros (por ejemplo: en la puesta en marcha y la entrega a la producci\u00f3n)<br>Revisi\u00f3n de todos los criterios de calidad y procesos de fabricaci\u00f3n.<br>Reuniones mensuales del departamento de control para analizar el resultado operativo (objetivo a real) y las desviaciones \/ Definici\u00f3n de medidas, responsables y fechas.<br>Colaboraci\u00f3n con el departamento de procesos para definir una estrategia de mantenimiento.<br>Programa de entrenamiento para todos los directivos de producci\u00f3n \/ seminarios para l\u00edderes de equipo y formadores.<br>Procedimientos claros de traspaso desde el desarrollo hasta la producci\u00f3n (desde el prototipo hasta la fabricaci\u00f3n en serie)<br><br><strong>Resultados:<\/strong><br>Los retrasos en la entrega se corrigieron a mediano plazo.<br>Los costes de reelaboraci\u00f3n se redujeron en aprox. un 50%.<br>Se logr\u00f3 un incremento productivo del 30%, debido, entre otras cosas, a la introducci\u00f3n de medidas de ahorro.<br>Asignaci\u00f3n clara de tareas y responsabilidades en todos los departamentos.<br>Se redujeron las horas extras en aprox. un 80%.<br>Procesos m\u00e1s estables y, por lo tanto, reducci\u00f3n de los costes de calidad.<br>Se implement\u00f3 un programa de cambio de cultura.<br><br><strong>Resumen \/ Experiencia recogida:<\/strong><br>Se introdujo una reorganizaci\u00f3n y se modificaron las estructuras, pero no se adaptaron los procesos. Esto ha dado lugar a una superposici\u00f3n de responsabilidades y ambig\u00fcedades que produjo una confusi\u00f3n respecto de qui\u00e9n es responsable de qu\u00e9 en la nueva organizaci\u00f3n. Esto llev\u00f3 a una inseguridad extrema entre los ejecutivos, estancamiento y desmotivaci\u00f3n de todos los empleados. Primero deben definirse los procesos, y luego las estructuras necesarias y la organizaci\u00f3n. S\u00f3lo a trav\u00e9s de la transparencia, incluyendo los costes, se puede aumentar la conciencia de los empleados sobre la competitividad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>An\u00e1lisis del caso 1: Consultor\u00eda Planta JIT \/ Problemas de calidad Problema del cliente \/ Situaci\u00f3n actual:El cliente final (OEM) no ha estado satisfecho con la calidad de la planta JIT durante mucho tiempo y ha puesto al proveedor en el nivel C (Q-H: estado ELP 3) con la consecuencia de que no ser\u00e1 tomado [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2230","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Case Studies - Stamm Consulting Group<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.stammconsultinggroup.com\/es\/case-studies\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Case Studies - Stamm Consulting Group\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"An\u00e1lisis del caso 1: Consultor\u00eda Planta JIT \/ Problemas de calidad Problema del cliente \/ Situaci\u00f3n actual:El cliente final (OEM) no ha estado satisfecho con la calidad de la planta JIT durante mucho tiempo y ha puesto al proveedor en el nivel C (Q-H: estado ELP 3) con la consecuencia de que no ser\u00e1 tomado [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.stammconsultinggroup.com\/es\/case-studies\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Stamm Consulting Group\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-04-15T15:50:02+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"17 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.stammconsultinggroup.com\\\/es\\\/case-studies\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.stammconsultinggroup.com\\\/es\\\/case-studies\\\/\",\"name\":\"Case Studies - Stamm Consulting Group\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.stammconsultinggroup.com\\\/es\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2020-04-15T14:45:23+00:00\",\"dateModified\":\"2020-04-15T15:50:02+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.stammconsultinggroup.com\\\/es\\\/case-studies\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.stammconsultinggroup.com\\\/es\\\/case-studies\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.stammconsultinggroup.com\\\/es\\\/case-studies\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.stammconsultinggroup.com\\\/es\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Case Studies\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.stammconsultinggroup.com\\\/es\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.stammconsultinggroup.com\\\/es\\\/\",\"name\":\"Stamm Consulting Group\",\"description\":\"Expertise &amp; 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